球扁钢厂家服务用改革创新增强核心竞争力 。2014年,面对极寒的市场环境,河北钢铁集团承钢公司坚持用改革创新应对行业“新常态”,推进生产系统市场化运营,激发全员提质增效的活力,全面挖掘产线潜能,不遗余力拓展产品盈利空间,增强市场核心竞争硬实力。1至10月份,承钢长材事业二部吨钢成本降低51元,转炉一次拉碳率提升了10个百分点,产品成材率达到行业先进水平,进一步增强了产品的市场竞争力。
直面市场降成本
“事业部制运营,实行直面市场独立核算,让我们更深刻感受到了市场形势严峻,既是机遇更是一种前所未有的挑战。”承钢长材事业二部总经理国富兴提起这次体制改革颇有感触。球扁钢厂家10月份以来,承钢按照“充分授权、独立核算、自计盈亏”“纵向职能整合、‘产销研’一体化运行”“横向资源共享、接受公司专业化指导与服务”三个原则,推进了生产单位事业部制改革。调整后,长材事业二部下设五科、一室、十二个车间,全面树立市场化经营理念,深化内部挖潜增效攻关,努力实现企业由传统生产制造型向市场经营型转变。
“体制改革后,我们对生产所需的原料进行了全面梳理,对标行业先进,用性价比高的低价物料代替高价物料,持续优化成本结构,降低生产成本。”国富兴介绍说。
石灰消耗是造渣料中的成本“大户”。2014年技术人员积极研究转炉渣碱度,合理优化渣料配比,今年以来,该部吨钢石灰消耗同比去年降低4千克,年降成本523万元。
球扁钢厂家通过优化冷料中废钢、除尘灰等生产固废的结构,精细标准化操作,保证终点温度稳定的同时降低了生产成本。此外,该部实施碳化硅替代硅铁,推广提钒降锰工艺,减少合金料采购费用,促进了生产成本进一步降低。
物尽其用挖潜能
11月5日上午8时许,记者来到长材事业二部原料车间,该车间职工李涛正在梳理10月份的生产报表,奇怪的是在“氧化铁皮”“电除尘灰”“渣铁”栏目下却显示空白。据了解,长材事业二部炼钢、轧钢生产过程中都会产生一定数量的氧化铁皮、除尘灰和渣铁,报表里为什么消失了呢?
面对记者的疑问,李涛自豪地说:“今年以来,我们强化对生产固废的回收利用攻关,经过反复研究试验,我们已经将这些‘宝贝’全部回收利用了,实现了环保与增效的双丰收!”
原来,为了深入挖掘产线潜能,长材事业二部成立挖潜增效攻关队,针对工序中产生的固体废物进行成分分析,创新生产工艺,科学配加到炼钢生产中。据该部技术科副科长杨坤介绍,氧化铁皮中65%的成分是铁,一直以来全部交由外委进行压力加工后配加到炼钢工序。球扁钢厂家经过技术攻关,他们采取日晒和回转窑加工的方法,将氧化铁皮进行干燥处理,科学计算加入时机,实现了氧化铁皮的直接“回吃”到提钒和转炉生产中,节省了外委加工费用。
与此同时,攻关队还研发了钢包直熔废钢,除尘灰、渣铁等配加新工艺,实现固体废物循环利用的同时,使吨钢钢铁料消耗降低了4千克,实现了吨钢降本6.96元的新突破。
提升技能保品质
11月7日16时许,长材事业二部120吨炼钢系统正在组织Q235B产品生产,转炉车间主任副主任吴雨晨正在主控室叮嘱摇炉工王佳:“这个品种实行降硅冶炼,必须精心再精心,执行操作标准,稳定钢水氧活度!”“好的,没问题!”……
吴雨晨说:“今年以来,随着我们挖潜增效工作不断深入,分厂对部分钢种的成分进行了优化,对现场操作提出了更高的要求。今天进行的Q235B生产中,减少硅铁添加后,我们通过提升钢水氧活度控制能力,杜绝气泡产生,使产品质量合格率稳中有升。”今年6月份以来,长材事业二部以提质增效为中心,深化开展技术练赛,组织各车间、班组间进行技术练兵比武,提升全员操作水平,确保了HRB400E钒渣合金化工艺、HRB400C-V的提钒降锰工艺成熟应用,为产品提质增效提供了有力支撑。
据该部技术科腾广义介绍:“我们的目标就是提升设备操控水平在提升产品品质的同时,降低生产成本,提升产品的市场竞争实力。经过半年多的努力,多项产品优化新工艺成功应用,仅Q235B优化品种成份一项,就实现吨钢降本4元左右,进一步拓展了产品盈利空间。”
据了解,球扁钢厂家今年以来长材事业二部技术攻关团队先后完成了HRB400E、澳标500E、460B等多种产品的产品成分优化,通过优化精炼工艺,强化轧钢控轧控冷控制,保证了产品低成本高质量。

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